分享:汽车发动机气门弹簧断裂原因

摘 要:某汽车在累计行驶600km后其发动机气门弹簧发生断裂。采用宏观观察、化学成分分 析、金相检验、硬度测试、断口分析和CT检测等方法对该气门弹簧的断裂原因进行了分析。结果表 明:气门弹簧的断裂性质为疲劳断裂,喷丸过程导致弹簧内部产生凹坑缺陷,凹坑处的应力集中程度 较大,在受循环往复作用力的条件下,弹簧表面形成微裂纹,并不断扩展,最终导致弹簧发生断裂。

关键词:汽车发动机;气门弹簧;疲劳断裂;凹坑;喷丸工艺

中图分类号:TB31 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2023)03-0042-03

气门弹簧作为控制气门与气门座紧密结合的关 键性发动机内部零部件,对于整车在行驶过程中的 安全至关重要。气门弹簧利用自身弹簧的张力来抵 消气门关闭时的阻力,使气门和气门座能达到一个 紧密贴合的状态。气门弹簧出现断裂等问题时,弹 簧自身张力瞬间失效,导致气门失去支撑并掉入燃 烧室,将造成严重安全事故[1]。

气门弹簧断裂的主要原因有材料选择不当、工 艺设计问题、相关件问题等[2-5]。材料选择不当包括 材料本身存在缺陷(内部空穴、位错、夹杂等),工艺 设计问题主要包括材料在加工过程中产生的外部磨 损、应力残留以及产生共振等问题,相关件问题主要 包括设置的锁夹槽位置过高或过低、凸轮升程过长 或过短等[6-7]。

某汽车在累计行驶600km 后发动机出现异 常响动,对发动机拆解后发现第二缸的第一个进 气门的气门弹簧发 生 断 裂,该 气 门 弹 簧 材 料 为 VDSiCr钢,硬度为560~620HV,工艺制备流程 为:卷簧→回火→磨 簧 → 探 伤 → 喷 丸 → 立 定 处 理→回火→清洗涂油→包装。笔者采用宏观观 察、化学成分分析、金相检验、硬度测试、断口分析 和计算机断层扫描(CT)检测等方法,研究了该气 门弹簧的断裂原因,并提出了改进建议,以避免该 类问题再次发生。

1 理化检验

1.1 宏观观察

对断裂气门弹簧进行宏观观察,结果如图1所 示,可见该气门弹簧的直径为3.1mm,断裂发生于 弹簧小头第3,4圈交界处,断口与弹簧的轴线夹角???呈45°,断口为银白色,呈现金属光泽,未被氧化或 腐蚀,未出现颈缩等明显塑性变形行为。

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?1.2 化学成分分析

对断裂气门弹簧取样进行化学成分分析,结果如 表1所示,可知气门弹簧的化学成分符合技术要求。?

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1.3 金相检验

在该气门弹簧断口附近截取试样,经镶嵌、磨 制、抛光后,用光学显微镜进行观察,结果如图2所 示,依据GB/T10561—2005《钢中非金属夹杂物含 量的测定标准评级图显微检验法》对其所含的非金 属夹杂物进行判定,结果为该气门弹簧不含非金属 夹杂物。 ?

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使用4%(体积分数)的硝酸乙醇溶液对上述试 样进行腐蚀,并用光学显微镜进行观察,结果如图3 所示,可见清晰的回火屈氏体组织,组织较为均匀, 未发现明显的偏析或石墨化现象,在弹簧边缘位置 也未发现明显的脱碳层,满足标准要求。

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?1.4 硬度测试

在断裂气门弹簧上取样(试样1),同时在同批 次弹簧上取样(试样2~6),进行维氏硬度测试,结?果如表2所示,断裂弹簧及同批次正常弹簧的硬度 范围 为 600~620 HV,符 合 技 术 要 求 (570~ 620HV)。

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?1.5 断口分析

用三维显微镜观察气门弹簧断口的宏观形貌, 结果如图4所示,可见其断口处明显存在凹坑缺陷, 且尺寸较大;另外在该弹簧的其他部位又发现了同 样的凹坑,初步判断该凹坑为断裂源。 ?

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对断口表面进行超声处理,清除表面油污等脏 物,然后用扫描电子显微镜(SEM)对其进行观察, 结果如图5所示。由图5可知:断口表面有台阶状 错层结构,在边缘沟壑位置存在一处明显的损伤缺 陷,并且在损伤缺陷周围有明显的放射状纹路,由边 缘向中心区域和四周辐射,判断该缺陷处为裂纹源; 放射棱线区域可见疲劳扩展区,扩展区较为平坦,但 疲劳辉纹并不明显,且扩展区所占面积较小;断口中 心部位以及其余周边边缘部位颜色发亮,可见韧窝 撕裂形貌,判断其为瞬断区。

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?1.6 CT检测

对同批次弹簧进行CT检测,结果如图6所示。 由图6可知:同批次弹簧内部并未出现明显的裂纹 或空穴,但弹簧内部水平截面有微小的缺口,其深度 约为0.1mm。在同批次多个弹簧中都发现有类似 的凹坑,凹坑大多处于弹簧内部,其形状大多为圆 形,深度均大于0.1mm,推测凹坑的产生原因为喷 丸工艺中存在喷丸过度所致。?

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2 综合分析

由上述理化检验结果可知,该断裂气门弹簧的 化学成分、显微组织及硬度符合技术要求,可以排除?因材料选择不当而引起弹簧断裂的原因。断裂弹簧 的宏观形貌中未发现明显的塑性断裂特征,在弹簧 外圈表面也未发现明显的裂纹或擦伤痕迹。断裂气 门弹簧缺口裂纹源处存在明显缺陷,弹簧表面缺陷 处产生存在应力集中,并产生微裂纹,气门弹簧在使 用过程中不断受拉应力和压应力的作用,且弹簧表 面长期承受扭切应力,裂纹不断扩展,最终导致气门 弹簧发生断裂。

由同批次弹簧的 CT检测结果可知,弹簧内表 面有小凹坑,凹坑大多为圆形。判定凹坑的产生与 喷丸工艺有关,喷丸过程导致气门弹簧内圈表面产 生凹坑缺陷,使得弹簧出现应力集中现象,最终造成 气门弹簧断裂。

3 结论与建议

该气门弹簧断裂的原因为:喷丸工艺使气门弹 簧表面存在缺陷,缺陷处极易产生应力集中,在循环 应力的作用下,裂纹萌生并扩展,最终气门弹簧发生 断裂。

建议在弹簧出厂前增加质检工艺,并重点检测???弹簧内圈等部位;要求原料供应商增加材料的表面 硬度,提高弹簧在喷丸过程中的抗击打能力;优化喷 丸工艺,注意喷丸流量和时间的选择,调整喷丸 角度。

参考文献:

[1] 曾鹤龄,相华.发动机气门弹簧断裂问题分析[J].装 备制造技术,2010(11):137-138.

[2] 樊坚兴.汽车发动机气门弹簧断裂原因分析[J].失效 分析与预防,2015,10(1):21-25.

[3] 白云岭.汽车发动机气门弹簧断裂分析[J].理化检验 (物理分册),2013,49(7):476-478.

[4] 吴连伟,张德君,李文博,等.发动机气门弹簧与锁夹 座自动装配的研究及应用初探[J].中国设备工程, 2022(2):141-144.

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[6] 陆慧,孙明正.船用柴油机拉缸故障失效分析[J].理 化检验(物理分册),2022,58(2):45-48.

[7] 师利芳,刘正虎,周林.车用六角头螺栓断裂原因[J]. 理化检验(物理分册),2022,58(5):26-29.???

<文章来源>材料与测试网 > 期刊论文 > 理化检验-物理分册 > 59卷 > 3期 (pp:42-44)?>

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